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離子交換純水系統(tǒng)樹脂老化導(dǎo)致的問題及其處理方法

2014/12/17 19:15:40點(diǎn)擊:
某電廠化學(xué)補(bǔ)給水系統(tǒng)為離子交換純水系統(tǒng),設(shè)計(jì)出力為80t/h,陰床樹脂為201×7,投運(yùn)至今已連續(xù)運(yùn)行近14a,此期間陰床只補(bǔ)充過1t陰樹脂。 2000年開始,陰床運(yùn)行6周期后,失效再生,連續(xù)再生3次無法還原徹底,用10%的堿液浸泡1d,出水水質(zhì)仍不合格,電導(dǎo)率為 0.6~0.8μs/cm,二氧化硅為150~200μg/L。造成電廠制除鹽水極其困難,威脅到機(jī)組的正常運(yùn)行。 
1 原因分析 
  陰床再生不好離不開以下五個(gè)方面的原因:一是人員操作錯(cuò)誤;二是交換器內(nèi)設(shè)備及再生系統(tǒng)故障;三是陰樹脂有問題;四是原水水質(zhì)有污染物;五是再生劑質(zhì)量不好[1]。
 經(jīng)檢查,陰床的再生符合規(guī)程要求,操作步驟也正確;再生系統(tǒng)無故障;再生使用的堿液符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。原水的 鐵:0.11mg/L,CODMn:1.8mmol/L,鐵及有機(jī)物含量低。從故障陰床取出樹脂,分別用10%的食鹽水、15%的鹽酸浸泡以檢驗(yàn)有機(jī)物污 染和鐵污染[2]。試驗(yàn)表明:浸泡的食鹽水顏色清亮,陰樹脂酸浸泡后顏色未變淡,溶出的鐵含量為0.021mg/g干樹脂,說明陰樹脂未受有機(jī)物及鐵的污 染[3]。
  打開陰床人孔,全面檢查其內(nèi)部裝置。進(jìn)水裝置無損壞,未變形,中排母支管沒有松動(dòng),未變形,支管開孔也未堵塞,中排保持了較好的水平,罐體的襯膠完好。支管的包網(wǎng)孔眼未堵塞。
交 換器內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異物,但發(fā)現(xiàn)明樹脂顏色變黑,破碎嚴(yán)重,中排以上的樹脂有的已呈粉末狀,中排下的樹脂強(qiáng)度很低,用手一捏部分樹脂即碎,檢查還發(fā)現(xiàn)局部樹脂有 結(jié)塊現(xiàn)象,為此,在中排以下200mm處按均分原則分6個(gè)區(qū)采樣,注意采集結(jié)塊的樣品。從陰床6個(gè)區(qū)采集的陰樹脂進(jìn)行再生度分析,其結(jié)果見表1。 

表1 陰脂的再生度分析
檢測(cè)項(xiàng)目 1區(qū) 2區(qū) 3區(qū) 4區(qū) 5區(qū) 6區(qū)
外觀 結(jié)塊、有碎樹脂 結(jié)塊、有碎樹脂 不結(jié)塊、碎樹脂少 不結(jié)塊、碎樹脂少 結(jié)塊不嚴(yán)重、有碎樹脂 未結(jié)塊、有碎樹脂
再生度/% 45.7 47.6 80.1 80.2 69.4 73.2
  表1清楚地顯示結(jié)塊的樹脂再生度很 低,未結(jié)塊的再生度高,1、2、5、6區(qū)為交換器靠近筒體壁部分的樹脂,結(jié)塊現(xiàn)象相對(duì)嚴(yán)重,碎樹脂多,再生度低,相反交換器中部的3、4區(qū)結(jié)塊、碎樹脂少 些,再生度自然高。該廠陰樹脂運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),已步入加速老化期,樹脂的顏色變深,強(qiáng)度下降,無法抵抗頻繁的膨脹收縮帶來的交變應(yīng)力而破碎。破碎的樹脂在交換 劑層積累,且其比表面大,吸附力強(qiáng),易抱團(tuán)結(jié)塊,結(jié)塊的樹脂堿液難以進(jìn)入,并使交換劑層的阻力不均勻,再生液偏流,即再生度差,結(jié)塊樹脂再生度低必將影響 陰床的出水水質(zhì),這就是該廠陰床再生異常的原因。交換器中部結(jié)塊少可能與交換器中心流速稍大,且大反洗時(shí)交換器中心部分的碎樹脂去除較多有關(guān)。 
交 換器內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異物,但發(fā)現(xiàn)明樹脂顏色變黑,破碎嚴(yán)重,中排以上的樹脂有的已呈粉末狀,中排下的樹脂強(qiáng)度很低,用手一捏部分樹脂即碎,檢查還發(fā)現(xiàn)局部樹脂有 結(jié)塊現(xiàn)象,為此,在中排以下200mm處按均分原則分6個(gè)區(qū)采樣,注意采集結(jié)塊的樣品。從陰床6個(gè)區(qū)采集的陰樹脂進(jìn)行再生度分析,其結(jié)果見表1。 

表1 陰脂的再生度分析
檢測(cè)項(xiàng)目 1區(qū) 2區(qū) 3區(qū) 4區(qū) 5區(qū) 6區(qū)
外觀 結(jié)塊、有碎樹脂 結(jié)塊、有碎樹脂 不結(jié)塊、碎樹脂少 不結(jié)塊、碎樹脂少 結(jié)塊不嚴(yán)重、有碎樹脂 未結(jié)塊、有碎樹脂
再生度/% 45.7 47.6 80.1 80.2 69.4 73.2
  表1清楚地顯示結(jié)塊的樹脂再生度很 低,未結(jié)塊的再生度高,1、2、5、6區(qū)為交換器靠近筒體壁部分的樹脂,結(jié)塊現(xiàn)象相對(duì)嚴(yán)重,碎樹脂多,再生度低,相反交換器中部的3、4區(qū)結(jié)塊、碎樹脂少 些,再生度自然高。該廠陰樹脂運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),已步入加速老化期,樹脂的顏色變深,強(qiáng)度下降,無法抵抗頻繁的膨脹收縮帶來的交變應(yīng)力而破碎。破碎的樹脂在交換 劑層積累,且其比表面大,吸附力強(qiáng),易抱團(tuán)結(jié)塊,結(jié)塊的樹脂堿液難以進(jìn)入,并使交換劑層的阻力不均勻,再生液偏流,即再生度差,結(jié)塊樹脂再生度低必將影響 陰床的出水水質(zhì),這就是該廠陰床再生異常的原因。交換器中部結(jié)塊少可能與交換器中心流速稍大,且大反洗時(shí)交換器中心部分的碎樹脂去除較多有關(guān)。 
2 解決的措施 
 要解決該廠陰床再生的異常現(xiàn)象,根本的方法是陰床更換新的陰離子交換樹脂。但由于該廠機(jī)組多,且對(duì)外供汽,除鹽水用量大,除鹽系統(tǒng)長(zhǎng)期處于滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn) 轉(zhuǎn)的狀態(tài),因而很難有更換陰樹脂的足夠時(shí)間。另外,兩臺(tái)陰床更換新樹脂費(fèi)用也很大,約53萬元。基于這些情況,尋求低廉的處理方法以解決陰床出現(xiàn)的再生異 常問題顯得十分的緊迫而又必要。從引起該廠陰床再生異常現(xiàn)象的原因可以看出,解決此問題的關(guān)鍵在于消除交換劑層的結(jié)塊,清除其中的碎樹脂。
2.1 大反洗
 將陰床進(jìn)行徹底的大反洗,清洗至出水清徹,無碎樹脂,用正常再生時(shí)倍量的堿液再生。處理后陰床出水的二氧化硅為97.4μg/L,電導(dǎo)率為0.85μs /cm,制水量為1950t。陰床再生后雖然出水水質(zhì)合格,但二氧化硅仍然比正常時(shí)高,另外,很快失效,制水量只有1950t,遠(yuǎn)低于正常值。這說明大反 洗并不能有效地解決陰床再生異常的問題。 
2.2 堿液空氣擦洗
  大反洗不能有效松散樹脂層中的結(jié)塊物,主要是樹脂抱團(tuán)后不易浮到樹脂 層的面上。為此采用先通入少量的堿液,再進(jìn)行壓縮空氣擦洗,空氣從陰床的底部進(jìn)入,目的是讓那些結(jié)塊后深度失效的樹脂在擦洗中得到初步的還原,同時(shí)破碎的 樹脂在堿液中更輕,易從樹脂層中脫出。考慮到陰樹脂在堿液中易上浮,且樹脂強(qiáng)度很低,因而壓縮空氣的壓力控制低些,碎樹脂通過大反洗除去。具體步驟為:小 反洗→進(jìn)堿→空氣擦洗→正洗→大反洗→再生。
  小反洗:按正常工藝操作,松動(dòng)及清除樹脂層的污物等,以利于碎樹脂上浮,防止中排裝置受壓彎曲,要求清洗至水清。
進(jìn)堿:將陰床的水放盡,通過再生系統(tǒng)把堿液送入陰床內(nèi),堿液的濃度控制在3%~5%,流量不可過大,不要超過正常再生流量的80%,陰床堿液的液位控制在樹脂層上200~400mm。
 空氣擦洗:一般的離子交換器底部無空氣擦洗裝置,需加裝。該廠兩臺(tái)陰床在石英砂墊層上有“十字”型的空氣管,即由兩條φ32開有小孔的不銹鋼管制成,呈 十字型布置,管外有兩層包網(wǎng),若無此裝置可將空氣母管裝在底部的樹脂裝卸孔處。由于擦洗的樹脂已近老化,在滿足擦洗效果的前提下應(yīng)盡量降低空氣的壓力和減 少擦洗時(shí)間,要求空氣壓力控制在0.05MPa左右,擦洗時(shí)間2min,空氣流量為0.2~0.3m3/(m2·min),壓縮空氣應(yīng)無油無雜質(zhì),擦洗后 自然沉降5min,讓碎樹脂上浮,若樹脂層不穩(wěn)定說明碎樹脂未完全分離,應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)沉降時(shí)間。空氣擦洗后若讓液面升高可明顯看到碎樹脂與未破碎樹脂的分層 現(xiàn)象。
  正洗:5~10min,把堿液濃度降低至0.1%以下,其目的是防止上浮的碎樹脂抱團(tuán)及已轉(zhuǎn)型的陰樹脂在大反洗的初期跑掉。
  大反洗:去除污物和碎樹脂,由于陰床中仍有少量的堿液且部分已轉(zhuǎn)型,因而大反洗的初期流量控制小些,緩慢增大流量,直到反洗無碎樹脂。大反洗后按規(guī)程再生。
 通過上述方法處理后,陰床出水的SiO2為45.6μg/L,電導(dǎo)率為0.62μs/cm,制水量為6945t,制水量恢復(fù)到以前的水平。考慮到陰樹脂 破碎無法避免,為防止碎樹脂的積累,將原來運(yùn)行15個(gè)周期后大反洗一次縮短為10個(gè)周期大反洗一次,大反洗操作采用堿液空氣擦洗。采取這些措施后兩臺(tái)陰床 運(yùn)行近兩年未出現(xiàn)相類似的再生異常現(xiàn)象,出水水質(zhì)、制水量穩(wěn)定,保證了安全供水。 

3 結(jié)語 
  離子交換樹脂步入快速老化期, 其強(qiáng)度下降,破碎增多,在樹脂層中易結(jié)塊,造成再生液分配不均勻,結(jié)塊的樹脂無法得到再生,長(zhǎng)期處于過度失效,導(dǎo)致陰床運(yùn)行到一定周期后無法再生,用堿液 空氣擦洗法能有效解決此問題,延緩更換新樹脂的時(shí)間。當(dāng)然,離子交換樹脂步入快速老化階段應(yīng)考慮更換新樹脂,這是根本解決問題的方法。
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